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船舶副机燃油压力波动(船舶副机燃油压力波动原因)

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1. 船舶副机燃油压力波动原因

1.怠速时气缸漏气量较大,气缸内能量损失多,使得压缩温度和压力较低,燃油雾化不好,燃烧波动较大。

2.怠速时供油量较小,各缸供油量的微小变化就会导致各缸工作状态的不同。 这种怠速时各缸供油量的不均匀会导致柴油机的怠速游车现象。

3.柴油机的直喷化使得喷油压力向高压化发展,特别是多孔喷油器的采用,使得喷嘴在提供小油量时精度不高,易波动,柴油机供油不稳定是导致怠速不稳定的重要原因。

4.喷油系统的使用时间增长和喷油系统的老化,使得各个气缸的喷油嘴、出油阀等部件出现差异,导致油量的进一步不均匀,加重了怠速转速的波动。

2. 船舶燃油系统的故障现象

发动机烧机油处理方法:使用燃油添加剂。有部分烧机油的情况和积炭形成有一定的原因,虽然说发动机出现积碳是不可避免的,但我们也可以配合一些清洁型燃油添加剂来解决补救。烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。车辆如果出现烧机油的现象,会导致车辆氧传感器过快的损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等等多种不良后果。

3. 船舶副机燃油压力波动原因有哪些

差压变送器压力源本身是一个不稳定的压力,是不是压力源有周期性的波动。仪表或压力传感器抗干扰能力不强,周边有周期性的干扰波动。传感器本身在周期性振动很厉害,导致压力不稳定。压力传感器本身故障造成压力波动。压力变送器上海蒙晖。

如果有使用正常生产的压力变送器替换一下,看是否还会出现这种情况,如果不会就是差压变送器的问题。

如果差压变送器显示数据正常,应该是线路问题,屏蔽线周边是否有干扰,电柜内是否有干扰信号,是否安装了屏蔽隔离珊,检查线路即可。差压变送器上海蒙晖。

4. 船舶主柴油机燃油系统常见故障

燃油系统中进入空气过多或油路堵塞严重时,会造成柴油机自行停车或不能起动等。燃油系统中进入空气不多、油路堵塞不严重时,柴油机仍可以运转,但燃油的供应不能连续地进行,进入气缸的燃油时多时少,导致柴油机运转不稳定。

柴油管路中渗入空气或堵塞的诊断方法:发动机起动前,若因油路渗入空气而不易起动时,其渗气部位一般在油箱至输油泵之间的管路上,例如油管接头、排气螺塞等处不密封致使空气渗入。发动机在运转过程中,若因油路中渗入空气而运转不稳或自行熄火时,其渗气部位一般也在油箱至输油泵之间的管路上,因为发动机工作中,该段管路内的压力低于大气压力,空气很容易从该段管路的不密封处渗入。柴油机工作过程中运转不稳或自行熄火除管路中渗入空气外,可能还会有油路堵塞、输油泵不供油、喷油泵供油齿条卡死在停车位置等原因。

5. 船舶柴油机喷油器故障分析

汽车喷油嘴漏油的原因:

1、机油不清洁,高压油管内有杂质,使针阀偶件关闭不严,燃烧室内高压燃气反窜,烧坏针阀偶件。此外,喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过;

2、机温过高喷油器冷却不良,造成出油阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、发动机长期超负荷等又会使;

3、出油阀磨损,使喷油器停止喷油时出现滴油现象,以致使喷油嘴燃焦积炭,发生卡死的故障;

4、喷油器安装时,漏装垫片或垫片破坏,造成漏气,引起喷油器局部温度过高而卡死;

5、喷油压力过低,造成燃烧室内高压燃气反窜。

6. 船舶副机燃油压力波动原因分析

发电机发的电压低原因及解决办法:

1、原动机转速太低。解决办法:调整原动机转速至额定值。

2、励磁回路电阻过大。解决办法:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等3、励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。解决办法:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。4、有部分整流二极管被击穿。解决办法:检查、更换被击穿的二极管。5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。解决办法:检查故障,予以清除。6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。解决办法:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。

7. 汽轮机主油泵油压波动的原因

我厂汽轮机为青汽B12-4.90/1.27的背压机,使用电调调速系统,大修后试车,定速3000转后,停止高压泵后,错油门出现高频率的跳动,油动机也在波动,主油泵入口、出口、脉冲油压在波动但转速很稳定,重新开启电动油泵后,跳动消失,停机后对错油门、油动机、注油器、逆止阀、主油泵进行检查,没发现问题,但油箱内,低压注油器的入口法兰漏油,不知是否能引起错油门跳动,现在已排除电调和调速系统的毛病。

不知还有什么原因,请各位大侠指教,谢谢,现在将我快急死了

8. 船舶副机燃油压力波动原因是什么

原因如下

原动机转速太低。解决办法:调整原动机转速至额定值。

励磁回路电阻过大。解决办法:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。

励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。解决办法:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。

有部分整流二极管被击穿。解决办法:检查、更换被击穿的二极管。

定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。解决办法:检查故障,予以清除。

9. 船舶机油压力低什么原因

油泵故障或润滑部位的间隙过大,

以及润滑系有不正常的泄露、限压阀调整压力过低等,均会使润滑系油路的流动阻力减小,机油压力降低。

10. 船用齿轮箱油压低故障

不能用齿轮油。

转向机不能用齿轮油,方向机和助力泵是用的液压油,如ATF-Ⅲ、DEXRON-Ⅲ、SpiraxS3ATFMD3或相当油品,不同油品的液压油因其粘度不同,可能打方向盘时手感略有差别,你用齿轮油是肯定不行的,容易造成方向机或助力泵损坏。

抬变速箱不用放齿轮油,不管哪种车型。但是要是检修变速箱的话,抬下来后需要把齿轮油放掉,还可以再使用,不过建议:如果是检修变速箱。

 

11. 船舶柴油机最容易发生的故障

怠速开关不闭合故障

怠速触点断开,压力传感器ECU便判定发动机处于部分负荷状态。此时ECU根据空气流量计和曲轴转速信号确定喷油量。而此时发动机却是在怠速工况下工作,进气量较少,造成混合气过浓,转速上升。当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过浓”信号时,减少喷油量,增加怠速控制阀的开度,又造成混合气过稀。使转速下降。当ECU收到氧传感器反馈的“混合气过稀”信号时,又增加喷油量,减小怠速控制阀的开度,又造成混合气过浓,使转速上升。

诊断方法:怠速时打开空调,打方向盘,发动机转速不升高,可证明是此故障。故障排除:对节气门位置传感器进行调整、修复或更换。

怠速控制阀(ISC)故障

电喷发动机的正确怠速是通过电控怠速控制阀来保证的。ECU根据发动机转速、温度、节气门开关及空调等信号,通过运算对怠速控制阀进行调节。当怠速转速低于设定转速值时,电脑指令怠速控制阀打开进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加以提高发动机怠速。当怠速转速高于设定转速值时电脑便指令怠速控制阀关小进飞旁通道,压力传感器使进气减小,降低发动机转速。由于油污、压力传感器积炭造成怠速控制阀动作滞涩或卡死,节气门关闭不到位等原因,使ECU无法对发动机进行正确地怠速调节,造成怠速转速不稳。

诊断方法:检查怠速控制阀的动作声音,若无动作声即怠速控制阀出现故障。故障排除:清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速转速进行基本设定。

进气管路漏气故障

压力传感器由发动机的愈速稳定控制原理可知,在正常情况下,怠速控制阀的开度与进气量严格遵循某种函数关系,即怠速控制阀开度增大,进气量相应增加。进气管路漏气,进气量与怠速控制阀的开度将不严格遵循原函数关系,即进气量随怠速控制阀的变化有突变现象,空气流量计因此无法测出真实的进气量,造成ECU对进气量控制不准确,导致发动机怠速不稳。

诊断方法:若听见进气管有泄漏的“嗤嗤”声,则证明进气系统漏气。故障排除:查找泄漏处,重新进行密封或更换相关部件。

配气相位错误故障

配气相位的压力传感器错误会使气门不按规定时刻开闭,致使进入气缸内的空气-量减少,同时由于窜气也使进气管内的温度有所升高,从而使发热元件受到冷却的程度降低,因而输出给E.cu的电压信号就低,喷油量就会减少,容易造成发动机在怠速时运转不稳,出现抖动。检查正时标记,按照标准重新调整配气相位。

喷油器滴漏或堵塞故障

若喷油器有滴漏或堵塞现象,使其无法按照ECU的指令进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,使个别气缸工作不良,导致压力传感器发动机怠速不稳。喷油器的堵塞引起的混合气过稀,还会使氧传感器产生低电位信号,电脑会根据此信号发出加浓混合气的指令,如果指令超出调控极限时,电脑会误认为氧传感器存在故障,并记忆故障代码。用听诊器检查喷油器是否发出“咔叽咔叽”动作声或测量喷油器的喷油量,若喷油器无动作声或喷油量超出标准,喷油器即有故障予以修复。

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